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冬季正壓濃相氣力輸送系統(tǒng)輸灰故障及治理方案
編輯 : 時(shí)間 : 2017-12-26 14:30 瀏覽量 : 676

一、概述

每臺(tái)爐安裝一套正壓濃相氣力輸送系統(tǒng),兩臺(tái)機(jī)組公用一套輸灰空壓機(jī)站。每臺(tái)爐的輸灰能力為38t/h,以滿足b-mcr 工況下燃用校核煤種時(shí)灰量的120%的出力裕量要求。每臺(tái)爐的輸灰系統(tǒng)入口通過膨脹節(jié)與省煤器灰斗閘板門、電除塵灰斗閘板門連接,共連接省煤器灰斗6個(gè),電除塵灰斗32個(gè)。省煤器輸灰管線通過鋼支撐和抱箍固定在鍋爐鋼結(jié)構(gòu)上,在電除塵處并入電除塵一、二電場(chǎng)輸灰母管管線,電除塵三四電場(chǎng)輸灰管線在末端倉泵出口處合并為一根輸灰管線。干灰儲(chǔ)存采用粗細(xì)灰分別貯存,每?jī)膳_(tái)爐共用一座原灰?guī)?、一座粗灰?guī)旌鸵蛔?xì)灰?guī)?,每座灰?guī)斓挠行莘e為1500m3。

飛灰輸送系統(tǒng)的控制室布置在兩臺(tái)爐電除塵器之間,飛灰輸送系統(tǒng)采用連續(xù)運(yùn)行方式,飛灰輸送系統(tǒng)通過可編程控制器可以設(shè)置為根據(jù)出力自動(dòng)運(yùn)行方式或人為調(diào)整運(yùn)行方式。 該每臺(tái)爐安裝一套正壓濃相氣力輸送系統(tǒng),兩臺(tái)機(jī)組公用一套輸灰空壓機(jī)站。每臺(tái)爐的輸灰能力為38t/h,以滿足b-mcr 工況下燃用校核煤種時(shí)灰量的120%的出力裕量要干灰系統(tǒng)兩爐設(shè)一座輸灰空壓機(jī)站,每座輸灰空壓機(jī)站有四臺(tái)輸灰空壓機(jī),設(shè)計(jì)為兩臺(tái)機(jī)組運(yùn)行時(shí),4臺(tái)空壓機(jī)31備。

該系統(tǒng)采用正壓濃相氣力輸灰,通過壓縮空氣將物料以柱狀形式進(jìn)行輸送,輸送距離長(zhǎng),效率高,與傳統(tǒng)的稀相系統(tǒng)相比有比較明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

其優(yōu)勢(shì)主要由以下四點(diǎn):

1.系統(tǒng)簡(jiǎn)單、安全、可靠。整套系統(tǒng)中除去倉泵圓頂閥外,沒有其它轉(zhuǎn)動(dòng)部件,設(shè)備磨損小,維護(hù)費(fèi)用低;

2.輸送速度較低,管道磨損較小,可以采用普通鋼管;

3.輸送物料濃度大,處理量大;

4.輸送系統(tǒng)全封閉的特性滿足日益提高的環(huán)保要求。

正壓氣力輸送系統(tǒng)

二、冬季輸灰故障及其治理方案

該正壓濃相氣力輸灰系統(tǒng)20169月投入生產(chǎn),投產(chǎn)之初運(yùn)行是平穩(wěn)的,投產(chǎn)兩個(gè)月后,系統(tǒng)運(yùn)行非常不順暢,最嚴(yán)重時(shí)電除塵四個(gè)電場(chǎng)有三個(gè)電場(chǎng)均報(bào)高料位,嚴(yán)重的影響電除塵的正常運(yùn)行,甚至直接危及到機(jī)組的安全運(yùn)行。經(jīng)過設(shè)備治理和改造,系統(tǒng)和設(shè)備的穩(wěn)定性明顯提高,在2017年徹底消除該隱患,確保機(jī)組在滿負(fù)荷下的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。本文將就其故障成因及其治理方案予以闡述,以期拋磚引玉。

1.干除灰系統(tǒng)故障現(xiàn)象

干灰系統(tǒng)自投產(chǎn)以來,多次發(fā)生輸灰不暢的事件,致使電除塵器各電場(chǎng)頻繁發(fā)生高料位報(bào)警,迫使電除塵各相關(guān)電場(chǎng)被迫停運(yùn),嚴(yán)重影響后續(xù)的脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行,造成吸收塔漿液中毒,脫硫效率下降。

2.造成電除塵電場(chǎng)退運(yùn)

因該電廠涉及燃煤,燃煤的灰分較高,因干灰系統(tǒng)排灰不暢,大量的灰塵積存在灰斗中,灰斗的設(shè)計(jì)容量為滿負(fù)荷運(yùn)行8小時(shí)的灰量,當(dāng)灰斗裝滿后,灰塵會(huì)因電除塵振打而繼續(xù)堆積,逐漸堆積至極板和極線,致使二者短路,造成該電除塵電場(chǎng)退出運(yùn)行。

3.造成吸收塔漿液中毒

正常情況下,煙氣自鍋爐排出后經(jīng)過省煤器后進(jìn)入空氣預(yù)熱器,而后進(jìn)入靜電除塵器,經(jīng)過靜電除塵器捕捉除塵后,進(jìn)入增壓風(fēng)機(jī),之后進(jìn)入吸收塔,經(jīng)過煙氣脫硫后進(jìn)入煙囪,排入大氣。

但是當(dāng)電除塵電場(chǎng)因灰料位較高退運(yùn)后,電場(chǎng)便失去了對(duì)煙氣的除塵效能,造成大量的含塵煙氣進(jìn)入脫硫系統(tǒng),對(duì)增壓風(fēng)機(jī)的葉片、風(fēng)機(jī)殼體造成沖刷、磨損,同時(shí)大量的含塵煙

氣進(jìn)入吸收塔,使吸收塔的漿液中毒,降低了吸收塔的脫硫效率,使排放的煙氣中的粉塵和硫化物超標(biāo),對(duì)環(huán)境造成污染。這不符合當(dāng)前的環(huán)保政策,也不符合排放要求。

4.干除灰系統(tǒng)故障的成因

在解體處理過程中發(fā)現(xiàn)灰管線內(nèi)有大量灰塵沉積,灰管線截面的三分之二幾乎都是滿灰的。檢查供氣壓力是正常的,各管線疏通處理結(jié)束后,重新啟動(dòng)該干灰輸送系統(tǒng),檢查控制室輸灰曲線在系統(tǒng)運(yùn)行初期是正常的,輸灰曲線逐漸的偏離正常的軌道,一般在啟動(dòng)氣動(dòng)干灰輸送系統(tǒng)持續(xù)34小時(shí)即再次發(fā)生該缺陷。

經(jīng)多次排查后發(fā)現(xiàn)氣動(dòng)干灰輸送系統(tǒng)各倉泵輔助流化風(fēng)管路節(jié)流孔板處有水滴、冰屑,且節(jié)流孔被積灰堵塞,檢修初期現(xiàn)場(chǎng)工作人員沒有對(duì)此現(xiàn)象引起足夠的重視,其實(shí)這正是癥結(jié)所在。

正常的運(yùn)行流程如下:輸灰空壓機(jī)制造的壓縮氣體暫存于三個(gè)儲(chǔ)氣罐中,由供氣聯(lián)絡(luò)母管分別對(duì)兩臺(tái)爐氣力干灰輸送系統(tǒng)供氣,壓縮空氣經(jīng)管道過濾器至干灰系統(tǒng)倉泵壓縮空氣管路氣動(dòng)門,在干灰系統(tǒng)輸送時(shí),各倉泵氣動(dòng)門打開,主輸灰管線壓縮空氣經(jīng)逆止閥、節(jié)流孔板進(jìn)入輸灰管線,各輔助輸灰壓縮空氣沿輔助流化風(fēng)管路經(jīng)節(jié)流孔板、逆止閥、氣化傘進(jìn)入干灰倉泵,輔助干灰輸送。該循環(huán)結(jié)束后,干灰系統(tǒng)各倉泵壓縮空氣管路氣動(dòng)門關(guān)閉,系統(tǒng)啟動(dòng)下灰程序,開始下一個(gè)輸灰循環(huán)。

實(shí)際的輸灰運(yùn)行中,由于輸灰空氣中含有較多水分,在低溫環(huán)境下,水分在管路內(nèi)部凝結(jié)成水滴,甚至凝結(jié)成冰附著在管壁上,在干灰系統(tǒng)倉泵壓縮空氣管路氣動(dòng)門開啟時(shí),水滴會(huì)隨輸送氣沿節(jié)流孔板進(jìn)入輔助風(fēng)管路或者附著在節(jié)流孔板上,節(jié)流孔板上的節(jié)流孔直徑僅為3mm ,當(dāng)關(guān)閉干灰系統(tǒng)倉泵壓縮空氣管路氣動(dòng)門,停止輸送風(fēng)時(shí),灰塵有瞬間的回吸,灰塵與水滴就混合成灰漿,將節(jié)流孔堵塞。如果是脫落的冰晶可能就會(huì)瞬間堵塞節(jié)流孔板。從實(shí)際的解體中發(fā)現(xiàn),節(jié)流孔板及以下的輔助風(fēng)管路中灰塵堵塞較重,在節(jié)流孔板上方發(fā)生過整根管路被冰堵塞的情況

5.針對(duì)干除灰系統(tǒng)故障成因的解決方案

根據(jù)輸灰壓縮空氣含水較高的現(xiàn)象制定相應(yīng)措施,首先要減少水分的來源,因空壓機(jī)房設(shè)在外圍,距離涼水塔較近,空氣濕度相對(duì)較大,受限于客觀條件,只能從除去輸灰壓縮空氣中的水分和防止輸灰壓縮空氣中的水分結(jié)露兩方面入手。主要從以下三個(gè)方面七項(xiàng)措施入手開展治理工作: 2.3.1 強(qiáng)化壓縮空氣疏水

輸灰壓縮空氣中的水分是造成干灰系統(tǒng)運(yùn)行不暢的重要原因,如何降低輸灰壓縮空氣中的水分是治理氣力干除灰系統(tǒng)治理的重要內(nèi)容之一。主要開展了以下三項(xiàng)措施:

5.1改進(jìn)空壓機(jī)疏水措施

原空壓機(jī)疏水系統(tǒng)是浮球式自動(dòng)疏水閥,其原理是利用積水的對(duì)閥體內(nèi)部浮球的浮力,當(dāng)積水達(dá)到一定高度時(shí),浮力推動(dòng)浮球從而打開疏水閥,當(dāng)水泄出后,浮力降低,浮球落下,關(guān)閉自動(dòng)疏水閥。

從實(shí)際情況觀察,自動(dòng)疏水器的打開時(shí)間約為兩秒,兩次疏水的間隔時(shí)間約為15分鐘。 為強(qiáng)化疏水效果,更改為電磁疏水閥,通過時(shí)間設(shè)定,疏水周期間隔三分鐘,疏水時(shí)間為5秒,強(qiáng)化其疏水的頻次和疏水的時(shí)長(zhǎng),通過強(qiáng)制疏水,降低空壓機(jī)輸水系統(tǒng)的積水量,從而降低空壓機(jī)輸出的壓縮空氣的含水量。

5.2改進(jìn)冷干機(jī)疏水措施

冷干機(jī)的冷凝水疏放方式原設(shè)計(jì)為人工疏水,空壓機(jī)房無專門值班員,需巡檢員定期巡檢時(shí)手動(dòng)疏水,疏水時(shí)間間隔為2小時(shí),疏水周期間隔偏長(zhǎng)。

從現(xiàn)場(chǎng)的定期巡檢疏水情況看,在進(jìn)行手動(dòng)疏水時(shí),冷凝水水量較大。

為強(qiáng)化冷干機(jī)的疏水效果,同樣改為電磁疏水閥,通過調(diào)整電磁閥動(dòng)作時(shí)間,強(qiáng)化疏水的頻次和疏水的時(shí)長(zhǎng),降低冷干機(jī)的冷凝水量,減少其對(duì)輸灰壓縮空氣的影響。

5.3改進(jìn)儲(chǔ)氣罐疏水頻次

儲(chǔ)氣罐的冷凝水疏放方式原設(shè)計(jì)為人工疏水,需巡檢員定期巡檢時(shí)手動(dòng)疏水,原規(guī)程規(guī)定運(yùn)行每班下班前疏水一次,疏水周期間隔偏長(zhǎng)。

重新修訂規(guī)定,運(yùn)行每班疏水兩次,時(shí)間間隔為4小時(shí),完善巡檢路線,增加小神探巡檢點(diǎn),巡檢記錄定點(diǎn)上傳。通過強(qiáng)化運(yùn)行人員的巡檢疏水,減少儲(chǔ)氣罐中的積水,從而減少壓縮空氣的含水量。

5.4增加保溫措施

輸灰壓縮空氣系統(tǒng)原始設(shè)計(jì)中對(duì)管路未設(shè)計(jì)保溫,通過對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的定期定點(diǎn)監(jiān)測(cè),該廠冬至期間一個(gè)月地面溫度約為-15℃左右,極端情況下曾測(cè)得-25℃。

在這種冬季低溫天氣條件下,壓縮空氣中的水分在管路內(nèi)壁結(jié)露、凝結(jié)成冰都是很迅速的。所以增加保溫措施是十分必要的措施。

5.5增加室外儲(chǔ)罐的保溫措施

由于儲(chǔ)氣罐直接安裝在室外,在低溫天氣下,凝結(jié)水在儲(chǔ)氣罐罐底凝結(jié)成冰,曾多次發(fā)生儲(chǔ)氣罐無法輸出積水的狀況。

為此對(duì)儲(chǔ)氣罐整體進(jìn)行保溫處理,從實(shí)際情況觀察,自罐體保溫工作整體完成后,管內(nèi)積水沒有在發(fā)生結(jié)冰現(xiàn)象。

5.6增加室外輸灰空氣管路的保溫措施

室外的輸灰壓縮空氣管路沒有保溫措施,且管徑較細(xì),鑒于此,對(duì)室外的輸灰壓縮空氣管路施加電伴熱帶+保溫巖棉的保溫措施,實(shí)際實(shí)施效果較好。

5.7增加疏水管路的電伴熱措施

儲(chǔ)氣罐的疏水管路閥門安裝在管路末端,壓縮空氣的冷凝水就會(huì)在輸水管路中凝結(jié)為冰,因此對(duì)此疏水管路自儲(chǔ)氣罐罐體底部出口開始敷設(shè)伴熱帶,同時(shí)外敷保溫巖棉,手動(dòng)疏水閥門處將操作手柄引出,確保伴熱帶對(duì)閥體的加熱有效,消除罐內(nèi)積水在管路中結(jié)冰的可能性。

5.8變更節(jié)流孔板材質(zhì)

輸灰壓縮空氣中含水分較多,使輸灰系統(tǒng)的各節(jié)流孔板逐漸堵塞,輸灰管線輸灰效果降低,管線頻繁堵塞,維護(hù)工作量極大。

經(jīng)深入分析,產(chǎn)生此類現(xiàn)象的主要原因?yàn)椋寒?dāng)輸灰壓縮空氣經(jīng)由節(jié)流孔板進(jìn)入輸灰管道,節(jié)流孔板的節(jié)流孔直徑為3mm ,輸灰壓縮空氣通過節(jié)流孔板后由0.8mpa 降到不足0.3mpa ,輸灰壓縮空氣中的水分在通過金屬材質(zhì)的節(jié)流孔板時(shí)直接結(jié)露或凝結(jié),這一現(xiàn)象在模擬試驗(yàn)中得到驗(yàn)證。

針對(duì)以上原因,解決方案如下:

節(jié)流孔板屬于系統(tǒng)配置,通過節(jié)流孔板合理調(diào)整系統(tǒng)配氣,使氣灰配比最優(yōu)化,節(jié)流孔板的配置不可變更。

金屬材料的導(dǎo)熱率極高,尤其是外界溫度較低時(shí),壓縮空氣的水分凝結(jié)的更快。為此,需要一種耐磨且導(dǎo)熱率低的代替材料來替代金屬材料。

最終選定聚四氟乙烯板作為鋼板的替代品,通過現(xiàn)場(chǎng)安裝測(cè)試,聚四氟乙烯板材完全能夠勝任,聚四氟乙烯材質(zhì)的節(jié)流板上僅有水滴,并無結(jié)冰現(xiàn)象。

通過以上方案的實(shí)施,解決了壓縮空氣中含水造成的干灰系統(tǒng)嚴(yán)重不暢的問題。對(duì)正壓濃相氣力輸灰系統(tǒng)的治理,安全的度過了之后的寒冷冬季,從抽樣檢查情況看,聚四氟乙烯板材的節(jié)流孔板在運(yùn)行兩年后,其孔徑僅平均增大約35絲,是符合要求的。目前系統(tǒng)運(yùn)行良好。正壓濃相氣力輸灰系統(tǒng)的治理和改造工作將是一個(gè)長(zhǎng)期的、持續(xù)的工作,需要在做好各項(xiàng)定檢、定維工作的前提下不斷的改進(jìn)。


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